湖南宝山有色金属矿业有限责任公司(以下简称宝山矿业)选矿厂供矿车间承担着矿石原料破碎、输送的重任。2018年以来,该车间面对岗位人员缩减与生产任务双重压力,通过小改小革提高生产效率,积极开展修旧利废。十余项小改小革的成功,使选矿厂节能降耗增效收获了“真金白银”。
从设备的日常维护到主要设备的自主创新改良,从一粒小螺帽的润滑磨合到整个照明系统的调整改进,从一块小隔筛板的角度校正到一台大破碎机的动颚精校,每一项改进和创新都是技术人员智慧的迸发。该车间井水泵房引水桶回水路线长,在较大水压的冲击下,引水桶较易破损,使用半年就需频繁焊补或更换。既浪费了设备成本又耗费了人力。技术人员通过反复试验,利用废弃的500*800mm短接管,配以20mm厚的铁板做为桶底及桶盖,并通过倒坡口,用焊条加固焊缝,同时在桶底及桶盖上加装四个拉钩,形成强力牵扯,进行彻底抗压。经此改进,引水桶坚固性大大增强,预计使用时限可达十年,每年可节约成本近8万元。
初尝技改“甜头”的技术人员从改良生产设备工艺入手,相继完成破碎虎口观察窗和下矿漏斗等技改项目,破碎虎口的三角皮带使用时限由原来的3个月延长至一年,每年可节约近两万元。下矿漏斗的改进,使漏斗内部衬板的维护更换由原来一天缩短至一个小时,只需两到三人即可完成,节约了人力成本。
为有效控制电力成本,该车间还坚持定期检测各破碎机设备排矿口,对尺寸进行精密调节,确保三段矿石粒度控制在工艺范围内,台效由之前的105—110T/h提高到120—130T/h,年节约用电16万余度,减少电费11万余元。
滴水成河,粒米成箩。2018年以来,该车间实打实开展修旧利废工作,修复各类托棍324余个、螺栓500余套、铁铲90余个,组装2台减速箱、6台水泵,防尘喷嘴清理修复280余个。通过修旧利废,筛网使用期限延长4个月,仅此一项就创价值3万余元,全年累积节约材料成本14万元。该车间还坚持每月对各岗位沉淀池、厂房外下水沟的矿石进行清理回收,全年清理回收矿石近200吨,价值近30万元。
责编:张晴
来源:黄金集团