“砰、砰……”,3月22日凌晨,从湘电动力公司301车间还传出阵阵敲打声,几名职工正在1330Kw同步机定子旁进行绕线、整形工作。
1330kW同步机是今年该公司开发的重点新产品,不仅技术要求高,而且转轴的重量是常规产品的2倍,作为主制单位的301车间党支部在第一时间把该电机制造任务列为党员示范工程项目,成立了主要由技术、质量、生产骨干组成的党员突击队,开始了戮力攻关。
2月24日,转子绕线工装送达车间,当工作者准备安装时,却发现了问题——工装加上转子铁芯的重量远远超过了车间现有绕线机的承重,转子绕线工作被迫停了下来。项目组负责人立马赶到现场,查看绕线设备、工装,寻找解决方法。通过翻阅大量资料、图纸,请教相关专家,另辟蹊径,将突破口放在了工装上。两天之后,一个由转盘、支撑轮等5个部分组成的新工装设计方案出炉,利用该工装,绕线机的负重大为降低,可以很好地保证转子加工的顺利进行。
设计方案有了,但这只算得上“纸上谈兵”,为了尽快落地实施,项目组负责人带领5名项目组的技术人员展开了施工设计。他们紧密协作,经过4天时间的奋战完成了工作,顺利进入工装制造阶段,此时,离转子进入绕线工序的时间已经不多了。为了加快进度,项目组人员再次“出马”,承担了工装的安装、调试工作。
经过反复调试,绕线机恢复正常。项目组成员采用“八进八出”工作模式,经过55小时的连轴转,圆满完成了绕线任务。3月24日,各项试验指标合格的1330kW同步机转子进入到下工序。
责编:马菀倬
来源:湘电动力